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主軸準停裝置故障診斷及排除
主軸發生準停故障時大多都無報警,只能再換到過程中斷時才會被發現。發生主軸準停方面的故障應根據機床的具體結構進行分析處理,先檢查電氣部分,如確認正常后在考慮機械部分。機械部分結構簡單,主要是連接。常見故障:
故障現象:主軸不準停,原因傳感器編碼器損壞,傳感器或編碼器連接套上的緊定螺釘松動。
排除方法:更換傳感器或編碼器
緊固傳感器或編碼器的緊定螺釘。
維修實例
故障現象:
某加工中心,采用編碼器主軸準停控制,主軸準停位置不準,致使換刀過程中斷。
故障分析:開始時,故障出現的次數不多,重新開機后又能工作。經檢查,主軸準停后發生位置偏移,且主軸在準停后如果用手碰一下,主軸會向相反方向漂移。檢查電氣部分無任何報警,所以從故障現象和可能發生的部位來看,屬于電氣部分的可能性小。檢查機械連接部分,當檢查到編碼器的連接時發現編碼器上連接套的緊定螺釘松動,是連接套后退造成主軸連接部分間隙過大,造成旋轉不同步。
故障排除:將緊定螺釘按要求固定好,故障排除。
變檔滑移齒輪引起主軸停轉的故障維修
故障現象:
機床在工作過程中,主軸箱內機械變檔滑移齒輪自動脫離嚙合,主軸停轉。
故障分析:
圖3—67為帶有變速齒輪的主傳動。這種傳動采用液壓缸推動滑移齒輪進行變速,液壓缸同時也鎖住滑移齒輪。變檔滑移齒輪自動脫離嚙合,一般是由液壓缸內壓力變化引起的。控制液壓缸的三位四通換向閥在中間位置時補鞥閉死,液壓缸前后兩個腔體油路相互滲漏,這樣勢必造成液壓缸上腔推力大于下腔,是活塞桿漸漸向下移動,逐漸使滑移齒輪脫離嚙合,造成主軸停轉。
故障處理:更換新的三位四通換向閥,即可解決問題,或改變控制方式,采用二位四通換向閥,使液壓缸一腔始終保持壓力油。
變檔后不能嚙合的故障維修
故障現象:發出主軸箱變檔指令后,主軸處于慢速來回搖擺狀態,一直掛不上檔。
故障分析:在帶有變速齒輪的主傳動系統工作中,為了保證滑移齒輪移動順利進行嚙合于正確位置,機床接到變檔指令后,主電機會帶動主軸走慢速來回搖擺運動。此時,如果電磁閥發生故障(閥芯卡孔或者是電磁鐵失效)油路不能切換,液壓缸不動作,或者液壓缸動作,閥反饋信號的觸點開關無效,滑移齒輪變檔到位后不能發出反饋信號,都會造成機床的循環動作中斷。
故障處理:更換新的液壓閥或者失效的無觸點開關后,故障消除。
變檔后主軸箱噪聲大的故障維修
故障現象:當機床接到變檔指令后,液壓缸通過撥叉帶動滑移齒輪移動,此時相嚙合的齒輪相互之間必然發生沖擊和摩擦。如果齒面硬度不夠,或齒端倒角,倒圓不好,變檔速度太快,沖擊過大,都將造成齒面破壞,主軸箱噪聲則會變大。
故障處理:使齒面硬度大于55HRC,認真做好齒端倒角,倒圓角工作,調節變檔速度和減小沖擊。
變速無法實現的故障維修
故障現象:TH5840立式加工中心換擋變速時,變速氣缸不動作,無法變速。
故障分析:變速氣缸不動作的原因有,啟動系統壓力過低或者是流量不足 ,氣動換向閥未得電或換向閥有故障,變速氣缸有故障。
故障處理:根據分析,首先檢查氣動系統壓力,壓力表顯示0.6MPA,壓力正常,然后檢查換向閥,電磁鐵已帶電,手動操作換向閥,變速氣缸動作。因此判定氣動換向閥有故障。拆下氣動換向閥,檢查發現有污物卡住閥芯。進行清理后重新裝好,故障排除。
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