1783-ZMS24TA
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唐山鋼鐵公司中型廠是生產型鋼的企業,原有4套鉆、銑床設備,用于輕軌精整。其電氣控制系統采用繼電器及接觸器構成,控制手段比較落后,控制效果完全取決于操作工經驗和精神狀態,各道工序間連貫性差,費時又費力,故障率較高且維修困難,影響了生產效率。因此,有必要進行技術改造。PLC控制具有可靠性高、柔性好、開發周期短等優點,特別適合于機床控制和故障自診斷系統,可以大大減少繼電器等元器件的數量,提高電氣控制系統的穩定性和可靠性,從而,用PLC控制系統替代體積大、投資大、耗能大的繼電器是電氣控制系統發展的趨勢。鑒于上述原因,我們利用PLC技術對原有電氣系統進行了全面技術改造。
2.系統功能
輕軌精整PLC智能控制系統包含銑床和鉆床控制,實現的基本功能如下:
(1) 切換功能:可實現手動與自動控制的切換。在通常情況下使用自動檔,當需要檢修或調試的時候,切換到手動檔。
(2) 自動報警功能:發生異常情況,可隨時報警。當夾緊頭快下、動力頭快進、動力頭工進以及動力頭快退四個部分中任何一段出現異常情況時,與之相應的聲光報警就會動作,讓現場工作人員迅速采取措施,避免或減少事故所造成的損失。
(3) 自動記憶功能:配有“停車”及“繼續運行”按鈕。當工作過程中出現某些問題需要暫停運行時,按下“停車”按鈕后,機床停止運行,各部分均停留在原處不動。再按下“繼續運行”按鈕,則機床繼續運行。
(4) 緊急停車復位功能:配備有“緊急停車復位”按鈕。當在工作過程中發生異常,或中途突然停電后恢復時,按下此按鈕使機床各部件回到加工前的初始狀態。
為實現上述功能,需要對運行過程進行智能判斷,進行相應的控制。同時考慮到PLC的運算功能的限制,需要加入故障診斷模塊,并進行相應的顯示。
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注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!